该电机属紧凑性结构,电机空腔相对较小,但从定子绕组的整体分布情况看,还不至于出现该问题。进一步检查发现,沿绕组端部表面在一段距离出现了表层发黑痕迹。
设备的智能化控制,给电机制造企业带来了机遇和挑战,特别是全自动的加工生产线,更多的动作需要控制系统的协同,与之配套的电机,如何与控制系统有效融合,是一个非常关键的问题。
绕包线是绕组线中的一个重要品种。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,采用玻璃丝包线,并在制造时配以适当的胶粘漆。
经与引线行业的专家人士沟通,导致这批电机引线开裂的发直接原因是引线绝缘层的材料质量问题,缺了一种高抗斯材料。
除此以外,引接引从机座引出、在机座内腔内的固定,都是非常关键的质量控制要求,比如,在引接线出口处,必须有防止引接线受损的绝缘保护,在机座内腔通过时,引接线应被可靠固定,防止因电机运行导致振动,使引接线破损,引起电气故障。
沾有污秽 (工业污秽、盐份等)的高压输变电设备的绝缘子或绝缘套管,在受潮(特别是遇到雾、露、霜或小雪))时,闪络电压显著降低,甚至在电气设备的工作电压下闪络,造成严重事故。这种情况称为污闪,可以通过改进绝缘设计及定期清扫来防止。
本案例涉及的是一台高压电机,该电机在叠频试验40分钟后发出一种类似摩擦的声音,反应敏捷的试验人员马上停机,拆解检查发现定子与转子均出现全周的擦痕,定子或转子原因的倾向性不明显,检查了所有的尺寸未发现异常。
为了规避这个问题,除绕组的浸漆固化外,采取的另一个措施,是在绕组端部增加支承压圈,保证端部相对轴的空间距离符合要求,而后会在转子绕组端部的外圈扎上热缩性绑扎带,以控制转子绕组径向向外甩出变形。
耐压试验电压选定的原则是:既要能够发现绝缘中的严重缺陷,同时又不至于损害完好的绝缘,以致造成绝缘的暗伤。